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產(chǎn)品中心

上海二手加氣板材生產(chǎn)線視頻來電咨詢

2020-10-16







混凝土加氣磚設(shè)備的性能特點:

①原材料優(yōu)勢:

   該項目原材料來源比較,,如粉煤灰,、沙子、石粉,、尾礦,、礦渣,、建筑垃圾等,只要與水泥結(jié)合的都可以作為原材料使用,。該項目不受原材料價格的上漲,,使利潤空間縮小。

②價格優(yōu)勢:

   該項目投資僅需要十萬至幾十萬不等,,適合中小投資者使用,。免蒸加氣塊設(shè)備價格是同類產(chǎn)品價格的十分之一。

③環(huán)保優(yōu)勢:

   該項目不需要蒸壓釜和鍋爐,,沒有廢水廢氣的產(chǎn)生,,可大大節(jié)省電能和燃煤,屬于環(huán)保節(jié)能的新型墻體材料設(shè)備,。(如投資新型墻體材料設(shè)備,,請了解當(dāng)?shù)氐腻仩t手續(xù)是否難批。

④操作優(yōu)勢:

   該項目操作簡單,,僅需要幾人就可以完成,。操作工藝:配料—上料—攪拌發(fā)泡—放料—成型→脫模→切割→養(yǎng)護→檢驗出廠

⑤設(shè)備優(yōu)勢:

   該項目使整條生產(chǎn)線工作更可靠,;同時可采用全數(shù)控技術(shù),,電子計量供料、封閉發(fā)泡,、高壓混泡,、使生產(chǎn)流程簡化,從而節(jié)省人力,。


加氣塊設(shè)備生產(chǎn)線升級改造的方法

加氣塊生產(chǎn)線是近年來專業(yè)生產(chǎn)加氣磚的專業(yè)設(shè)備,,深受消費者喜愛,所謂的外行看熱鬧,,內(nèi)行看門道,就是針對加氣塊設(shè)備升級改造后的真實寫照,。

     加氣塊生產(chǎn)工藝參與設(shè)備多,,工藝流程復(fù)雜,對于剛?cè)胄械耐顿Y者來說,,在某種程度上增設(shè)了門檻,。正一技術(shù)部通過簡明的語言,生動的描述了改造后的加氣塊設(shè)備更有魅力。

一,、地翻切割機改造

     針對地翻切割機普遍存在的坯體橫切上下不一條線引起雙眼皮現(xiàn)象,,磚面不光滑公差較大,縱切引起的坯體沉降裂,,崩邊以及切割機占用空間高度過高等弊端,,正一采用全新的概念,橫切架去掉液壓升降,,采用空翻升降,,增加固定立柱導(dǎo)向裝置,加長切割機架,,改進切割鋼絲張緊方法,,增加雙擺動實現(xiàn)鋼絲交叉往復(fù)鋸狀擺動,改進擺動擺幅及頻率等措施研發(fā)出新一代地翻切割機,,有效克服以上現(xiàn)象,,經(jīng)過上百家客戶改造實踐,反映很好,。在加氣混凝土設(shè)備的生產(chǎn)過程中,,空隙爆裂也可能是由于透氣性差造成的。

二,、攪拌澆注機改造

     攪拌澆注機采用全新一代一體雙層十字攪拌葉導(dǎo)流筒系統(tǒng),,縮短攪拌軸,可以顯著提高混合料漿的成品攪拌速度,、攪拌均勻度,,耐磨耐用,減少配料樓震動及噪音,,極大地提高加氣砌塊的質(zhì)量,。

三、鍋爐蒸壓釜蒸養(yǎng)過程的自動化控制改造

     1,、針對加氣蒸養(yǎng)系統(tǒng)鍋爐壓力不穩(wěn),,在抽真空、升溫,、恒溫,、降溫過程中由于人工操作控制手動閥引起蒸壓釜內(nèi)壓力、溫度波動較大,,造成坯體斷裂碎化變形等質(zhì)量原因,,增加PLC控制器、電動流量調(diào)節(jié)閥等,,自動控制蒸壓釜的這些操作過程,,設(shè)定不同配方來克服同一容重,、不同容重加氣塊在蒸壓釜里對壓力壓差及溫度的溫差的敏感,通過對進排氣流量的自動調(diào)節(jié),,實現(xiàn)整個蒸養(yǎng)過程的自動化程序控制,。用于加氣塊生產(chǎn)設(shè)備包括:顎式破碎機,節(jié)能球磨機,,干料計量罐,,斗式提升機,電磁振動給料機,,螺旋輸送機,,澆注機,牽引機,,臥式蒸汽鍋爐,,擺渡車,除塵器,,蒸壓釜,,行車,地面翻轉(zhuǎn)切割機或者空中翻轉(zhuǎn)切割機等,。

     2,、蒸壓釜余氣回收再用,利用蒸壓釜余氣及鍋爐,、蒸壓釜的高溫排污水,,通過熱交換器實現(xiàn)冷凝水池的水與進鍋爐的水的熱交換,提前加熱鍋爐用水,,同鍋爐的節(jié)煤器(節(jié)能器)共同使用可以使鍋爐進水溫度達到50—90度左右,,大大減少水汽轉(zhuǎn)化的燃料用量,實現(xiàn)節(jié)能的目的,。二,、手制動失靈,這個可能是由于手制動鋼絲松弛,,處理的辦法就是調(diào)整手制動鋼絲的緊度,。

     3、針對大產(chǎn)量加氣塊蒸養(yǎng)過程中人為操作鍋爐引起供應(yīng)蒸壓釜蒸汽壓力差異較大,,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的峰,、谷用氣,增加蓄熱器,,自動控制供氣壓力的平穩(wěn)調(diào)節(jié),。高度智能化運行及管理,采用PLC集中控制,,配合變頻器實現(xiàn)整個切割過程全自動運行,。有效克服高峰用氣時鍋爐產(chǎn)氣及壓力不足、燃料燃燒不充分造成的浪費,、壓差變化大引起供氣不均造成產(chǎn)品質(zhì)量等問題,,實現(xiàn)節(jié)能減排、增加經(jīng)濟效益的目的,。

 四,、釜后包裝改造

     無托盤包裝線,減少托盤數(shù)量,,降低成本,;采用PLC一體控制,自動化程度高,;成品包裝輸送機采用帶附件的滾子鏈,,防止直接將坯體放置到成品包裝輸送機上破損情況,直接實現(xiàn)無托盤運輸;可根據(jù)客戶現(xiàn)場實際情況,,進行設(shè)計,。

     通過以上改進,可以有效的實現(xiàn)加氣磚廠蒸養(yǎng)過程的自動化控制,,大大減少人工操作引起的失誤,,減少工人的勞動強度,大幅改善產(chǎn)品質(zhì)量,,節(jié)能減排,,增加經(jīng)濟效益。


加氣混凝土設(shè)備處于膨脹塌?,F(xiàn)象分析原因

隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)達生長,,人們的生存程度不停進步,我們看到許多綠色修建已經(jīng)陪同著我們的生存一起生長和進步,,越來越多的高層修建拔地而起,,導(dǎo)致加氣混凝土設(shè)備在修建行業(yè)的生長才氣越發(fā)茁壯。加氣混凝土設(shè)備中使用的切割機主要對加氣混凝土體進行劃分和可視化,,以滿足加氣混凝土產(chǎn)品的形狀要求,。近期有效戶咨詢我們的技能職員說,在加氣混凝土設(shè)備生產(chǎn)的歷程中出現(xiàn)了塌模征象,,實在這也是加氣混凝土設(shè)備在生產(chǎn)前期常常會遇到的題目,。塌模征象重要是指在加氣混凝土澆注工藝完成后的15分鐘之內(nèi),處于膨脹階段的塌模,,剖析重要闡發(fā)引起這種征象的緣故原由,,詳情如下:

  1、在生產(chǎn)中,,料漿的溫度和生石灰消化的溫度都過低,,導(dǎo)致質(zhì)料沒有發(fā)揮出正常的作用,,影響氣泡的孕育發(fā)生。

  2,、lv粉是加氣混凝土設(shè)備生產(chǎn)常用的發(fā)氣劑,,lv粉的顆粒太細也會導(dǎo)致早起發(fā)氣速率過快,后期發(fā)氣不敷,,終導(dǎo)致塌模征象的孕育發(fā)生,。

  3、質(zhì)料比例配制不公道也會導(dǎo)致塌模征象,,好比說水料的比重過大,,料漿的粘度上升過慢,如許孕育發(fā)生的氣泡比力大,,并且還容易上浮,。

  4、物猜中的粉煤灰要是含碳量過大,,顆粒較大,,也會導(dǎo)致塌模征象的出現(xiàn)