為什么加氣混凝土和干施工有一個(gè)特殊的粘合劑,?
人在長(zhǎng)期的施工中,加氣混凝土砌塊由特殊結(jié)構(gòu)的多孔封閉,,表面水快,,并蔓延到內(nèi)部是非常困難的,,形成澆透現(xiàn)象。用傳統(tǒng)的澆灌方法事先對(duì)加氣混凝土砌塊進(jìn)行預(yù)澆,,當(dāng)采用傳統(tǒng)砂漿施工時(shí),,由于保水性差,傳統(tǒng)的砂漿和砌筑砂漿在水上會(huì)被加氣塊吸收,,導(dǎo)致水泥固化不充分,,強(qiáng)度不能正常發(fā)揮,粘結(jié)砂漿和抗壓強(qiáng)度降低,,砂漿和砌體粘結(jié)不穩(wěn)定,,影響砌筑墻體的質(zhì)量。如果有液壓zhou芯,,模具標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)與磨具標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)修復(fù),,并應(yīng)特別注意清潔和防止污染。開裂,、空鼓,、脫落、層出不窮的故障現(xiàn)象,。因此,,傳統(tǒng)的砂漿不適合建筑砌塊。加氣混凝土砌塊砌筑砂漿,,首先要保證水的比較好,防止潮濕的砂漿塊被吸,,從而保證了砌筑質(zhì)量,。加氣混凝土制品的內(nèi)孔結(jié)構(gòu)2、與建筑相比,,干砌蒸壓加氣混凝土砌塊砌體的特點(diǎn):3,、采用專用膠粘劑代替砌筑砂漿濕法施工,灰縫厚度2mm ~ 3mm,,有效地降低了砌體的導(dǎo)熱系數(shù),,消除橋梁的灰縫產(chǎn)生。4,、不摻砂漿的方法,,并禁止在前面的蒸壓加氣混凝土砌塊澆水這不僅節(jié)約了水資源,而且也方便了現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理,。
加氣塊設(shè)備生產(chǎn)線升級(jí)改造的方法
加氣塊生產(chǎn)線是近年來專業(yè)生產(chǎn)加氣磚的專業(yè)設(shè)備,,深受消費(fèi)者喜愛,所謂的外行看熱鬧,,內(nèi)行看門道,,就是針對(duì)加氣塊設(shè)備升級(jí)改造后的真實(shí)寫照,。
加氣塊生產(chǎn)工藝參與設(shè)備多,工藝流程復(fù)雜,,對(duì)于剛?cè)胄械耐顿Y者來說,,在某種程度上增設(shè)了門檻。正一技術(shù)部通過簡(jiǎn)明的語(yǔ)言,,生動(dòng)的描述了改造后的加氣塊設(shè)備更有魅力,。
一、地翻切割機(jī)改造
針對(duì)地翻切割機(jī)普遍存在的坯體橫切上下不一條線引起雙眼皮現(xiàn)象,,磚面不光滑公差較大,,縱切引起的坯體沉降裂,崩邊以及切割機(jī)占用空間高度過高等弊端,,正一采用全新的概念,,橫切架去掉液壓升降,采用空翻升降,,增加固定立柱導(dǎo)向裝置,,加長(zhǎng)切割機(jī)架,改進(jìn)切割鋼絲張緊方法,,增加雙擺動(dòng)實(shí)現(xiàn)鋼絲交叉往復(fù)鋸狀擺動(dòng),,改進(jìn)擺動(dòng)擺幅及頻率等措施研發(fā)出新一代地翻切割機(jī),有效克服以上現(xiàn)象,,經(jīng)過上百家客戶改造實(shí)踐,,反映很好。二,,定期清潔攪拌機(jī),,仔細(xì)修理和保護(hù)攪拌機(jī),及時(shí)更換磨損的攪拌葉片,,確保攪拌槳和配件的完整性,,并確保攪拌系統(tǒng)的正常使用,以確保整個(gè)身體,。
二,、攪拌澆注機(jī)改造
攪拌澆注機(jī)采用全新一代一體雙層十字?jǐn)嚢枞~導(dǎo)流筒系統(tǒng),縮短攪拌軸,,可以顯著提高混合料漿的成品攪拌速度,、攪拌均勻度,耐磨耐用,,減少配料樓震動(dòng)及噪音,,極大地提高加氣砌塊的質(zhì)量。
三、鍋爐蒸壓釜蒸養(yǎng)過程的自動(dòng)化控制改造
1,、針對(duì)加氣蒸養(yǎng)系統(tǒng)鍋爐壓力不穩(wěn),,在抽真空、升溫,、恒溫,、降溫過程中由于人工操作控制手動(dòng)閥引起蒸壓釜內(nèi)壓力、溫度波動(dòng)較大,,造成坯體斷裂碎化變形等質(zhì)量原因,,增加PLC控制器、電動(dòng)流量調(diào)節(jié)閥等,,自動(dòng)控制蒸壓釜的這些操作過程,,設(shè)定不同配方來克服同一容重、不同容重加氣塊在蒸壓釜里對(duì)壓力壓差及溫度的溫差的敏感,,通過對(duì)進(jìn)排氣流量的自動(dòng)調(diào)節(jié),,實(shí)現(xiàn)整個(gè)蒸養(yǎng)過程的自動(dòng)化程序控制。加氣混凝土設(shè)備制品的導(dǎo)溫系數(shù)很小,,它阻止熱流和溫度波透過的能力強(qiáng),,通過加氣混凝土維護(hù)結(jié)構(gòu)的熱流量小,衰減倍數(shù)大,,延遲時(shí)間長(zhǎng),,與傳統(tǒng)材料相比,在相同厚度條件下,,加氣混凝土內(nèi)表面平均溫度和波動(dòng)溫度均較小,。
2、蒸壓釜余氣回收再用,,利用蒸壓釜余氣及鍋爐,、蒸壓釜的高溫排污水,通過熱交換器實(shí)現(xiàn)冷凝水池的水與進(jìn)鍋爐的水的熱交換,,提前加熱鍋爐用水,同鍋爐的節(jié)煤器(節(jié)能器)共同使用可以使鍋爐進(jìn)水溫度達(dá)到50—90度左右,,大大減少水汽轉(zhuǎn)化的燃料用量,,實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的。在靜態(tài)固化和發(fā)泡,,切割,,汽蒸之后,將攪拌的漿料倒入模具中,,然后運(yùn)輸成品,。
3、針對(duì)大產(chǎn)量加氣塊蒸養(yǎng)過程中人為操作鍋爐引起供應(yīng)蒸壓釜蒸汽壓力差異較大,,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的峰,、谷用氣,,增加蓄熱器,自動(dòng)控制供氣壓力的平穩(wěn)調(diào)節(jié),。免蒸壓加氣磚設(shè)備一般重500-700kg/m3,,僅為粘土磚和石灰砂磚的1/4-1/3,普通混凝土的1/5,,混凝土較輕,。有效克服高峰用氣時(shí)鍋爐產(chǎn)氣及壓力不足、燃料燃燒不充分造成的浪費(fèi),、壓差變化大引起供氣不均造成產(chǎn)品質(zhì)量等問題,,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、增加經(jīng)濟(jì)效益的目的,。
四,、釜后包裝改造
無托盤包裝線,減少托盤數(shù)量,,降低成本,;采用PLC一體控制,自動(dòng)化程度高,;成品包裝輸送機(jī)采用帶附件的滾子鏈,,防止直接將坯體放置到成品包裝輸送機(jī)上破損情況,直接實(shí)現(xiàn)無托盤運(yùn)輸;可根據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,,進(jìn)行設(shè)計(jì),。
通過以上改進(jìn),可以有效的實(shí)現(xiàn)加氣磚廠蒸養(yǎng)過程的自動(dòng)化控制,,大大減少人工操作引起的失誤,,減少工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,大幅改善產(chǎn)品質(zhì)量,,節(jié)能減排,,增加經(jīng)濟(jì)效益。